纽卡冷暖带您了解日立中央空调制造工艺
工艺,顾名思义,就是“做工的艺术”,基本的解释就是将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等……
工艺,源于细致入微的观察
工艺,源于千锤百炼的实践
改善前:
(1)外机分流管采用手工焊接,由于管径相差较大焊接难度增加,对焊工技能要求较高,质量的稳定更多依靠人员的稳定性;
(2)手工焊接钎料用量无法做到精确控制,损耗较大。
分流管手工焊接
改善后:
(1)利用红外定位的自动火焰焊接可实现快速定位、高效焊接,焊接质量和一致性均优于手工焊接;
(2)钎料用量可以通过自动送丝机构进行精确控制,有效的减少损耗,比手工焊接节省约10%的用量;
(3)通过对自动焊设备的自主搭建和改造,积累了丰富的调试、验证经验,对后续自动焊的推进有重要的借鉴意义!
分流管火焰自动焊接
改善前:
1.抽真空时长难以保证
靠线体运行速度来保证,不具备可视化;
2.真空度判定存在误差
(1)人工插接真空计,保压后人工判定是否合格,有较大动作浪费;
(2)真空计为机械式,精准度较差;
(3)人工判定,存在主观因素影响;
(4)多次插拔接头,真空度损失较大。
人工接插真空计
改善后:
(1)抽真空达到设定时间后,自动保压及判定,避免主观因素影响;
(2)时间、压力参数及合格信息都显示在界面,可视化程度高;
(3)电子式真空硅管,精准度高;
(4)只需要插拔一次接头,真空度损失小,使产品性能更稳定!
自动抽真空
通过改善弯管机供油方式、控制弯管机喷油量,改善干燥炉工艺等方法,实现换热器残油量小于10mg/㎡,一点小改动,凝结着无数的经验与智慧,正是这些让日立的产品能够优于行业标准!
直通率达成曲线:
直通率统计方法改善和工艺改善降低不良:
(1)首次将氦检工序纳入直通率的统计范围之内;
(2)优化了氦检统计方法,避免了不良数据的重复提报,保证了数据的准确性且提高了统计的效率;
(3)推进实施了室外机的氦检降压,减少了接头与工件连接处的泄漏不良;
(4)室内机的外围保温材由PE切换到XPE,大幅度减少了操作过程中保温材的划伤,提高了产品的质量
工艺&日立
工艺,源于坚持不懈的追求
工艺,源于孜孜不倦的学习
工艺,源于实践汗水的沉淀
2015年,日立共推进质量改善课题25项,已完成14项,27个QC小组共推进改善项71项,已完成41项,其中, QC小组活动:“降低保温垫外观不良率” 获得了中国电子质量管理协会颁发的“电子信息行业优秀质量管理小组一等奖”和 “质量管理小组活动先进单位”。
工艺,源于每一位勤恳的日立人
日立,让工艺看得见
让质量看得见
只为了,您的笑容
我们看得见!
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